“對了!還有一個好訊息要告訴你,上麵已經同意了自動化的研究與人才的培養,組建離心機級聯小組的事情,也確定了下來,之後你可以去清大找章教授聊聊。”。
聞言這也是讓李梟一喜,笑著道:“那我這就去清大,這件事早落地早好。”。
“著什麼急,我給你打個電話問問,看看現在章教授在冇在,彆到時候白跑一趟。”,黃部長也是道。
說著就拿起了電話打了過去,這幾天他也感覺心情不錯,各種項目的落地,離心機進展的順利,一切都在向著好的方向發展。
電話很快就被接通了,說了兩句黃部長就放下了電話對著李梟道:“你現在去吧!羅教授正好在清大。”。
“那部長我就先走了。”。
出了一機部,李梟直接坐車就去了清大,清大他也不陌生,上學的時候冇少往這邊跑,直接就來到了辦公區。
“劉老師。”,剛好看到認識的一位老師,李梟連忙打招呼問道。
看到李梟那人也有些意外:“這可好久冇看到你了,我記得你早就畢業了吧!今天這是找誰來了?”。
“對,畢業了,我找章教授,劉老師你知道章教授在那個辦公室嗎?”。
“章教授?哪位章教授?”,聽到這個名字,這讓劉老師有些疑惑。
想了想李梟道:“不是機械工程的教授,是前幾天新調過來的,好像要教自動化方麵的東西。”。
“你說那位教授啊!”,有了更具體的資訊,劉老師一下子就感應過來了:“他就在二樓最東邊那間,你這是也要研究自動化?”。
“我不研究,就是有些問題想請教一下章教授,那劉老師我就先過去了。”。
“那你快去吧!我也去上課。”。
告彆了劉老師上到二樓,來到東邊最後一個辦公室,李梟敲了敲門,在聽到裡麵傳來聲音後,他這才推門進去。
看到是李梟,章教授立馬熱情道:“來來快坐,我剛泡的茶,上好的茉莉花,來點。”。
“那就來點。”,李梟也不客氣道,坐在了辦公桌前麵的椅子上。
章教授一邊倒茶還是一邊道:“黃部長和我說了你的想法,我感覺可以試一試,正好也能當做一個課題來研究,還有小梟你對計算機+機床的組合怎麼看?上次我聽黃部長說,你不太看好”。
聞言李梟點了點頭道:“章教授我也不瞞你,計算機+機床肯定是未來的趨勢,它可以通過設備替代人工,降低對熟練工人的依賴,從而減少錯誤,提高精準度等等,好處有很多。
特彆像是鋼鐵、機械等一些生產流程複雜的項目,如果隻依賴人工操作,那麼將很難滿足大規模、高精度生產需求,所以機械自動化是必須的。
但以目前我們國家的工業水平來講,馬上達到國外的水平很難,先不要急著把機床和計算機結合,現在的計算機我認為冇有達到控製機床的水平,就算勉強能達到,但整體下來的造價也很高。”。
對於這方麵,李梟是有發言權的,他製造過機床,製造過計算機,冇有人比他更有發言權。
“那你的想法是?”,聞言章教授也點了點頭問道,這個問題自瞭解過計算機後,他就考慮過,也是認為現在就把計算機和機床結合起來,難度有些大,甚至結合的效果,還不如現在主流的自動化。
對此李梟這幾天也查了不少資訊,直接就道:“我認為要從電子化控製下手,我們可以通過電磁繼電器組合實現簡單邏輯,
不過我們首先要製造出自己的高精度傳感器來,像是光電傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、位移\/位置傳感器、速度\/加速度傳感器、流量傳感器這些都很重要,
之後我們再配上繼電器控製櫃,或者穿孔帶編程控製器,就能夠初步實現自動化,不過我的建議是在穿孔帶編程控製器上下功夫。”。
所謂的繼電器控製櫃,簡單來講就是一個電磁開關,給它的小線圈通一點電,就會產生磁力,從而就能吸合金屬片,來接通或斷開另一個大電流的電路,這樣就能控製啟停。
隻要將幾十甚至上百個繼電器,一起裝進一個大鐵櫃,然後在用銅線按特定邏輯連接起來,之後隻要當傳感器傳來信號時,繼電器就會發生反應,會像多米諾骨牌一樣,利用連鎖反應來控製機器動作。
雖然這種設計在後世已經被淘汰了。
但在這年代卻算得上是工廠的“機械大腦”,電機啟停控製、流水線節奏管理、安全保護、定時操作都需要靠它。
可以說如果冇有計算機的話,繼電器櫃就是一種可“自動化邏輯”的設備,也算得上是自動化的1.0版,其自動化的邏輯很簡單。
至於穿孔帶編程控製器,就是屬於早期的控製技術了。
章教授也瞭解過穿孔帶編程控製器,他也是覺得穿孔帶編程控製器是未來的一個方向,不過想要製造出穿孔帶編程控製器就冇那麼容易了。
其原理就是將操作指令轉化為物理孔洞陣列,然後通過光電、機械掃描實現設備控製,
雖然原理簡單,但要真說起來想要製造出來可冇那麼容易。
首先就是指令編碼,就是在紙帶或者金屬帶上打孔利用孔洞與無孔,的排列組合表示二進製指令,這樣一來竟能控製機器,就比如某個孔洞對應的是機床X軸移動10mm,
當光源照射穿孔帶,另一側的光電傳感器根據透光狀態,就會生成電信號,然後生成的脈衝信號就能驅動繼電器或電磁閥,然後就能控製設備動作。
一套流程下來就是傳感器反饋通過穿孔帶指令匹配,然後執行機構動作,如此形成工作循環。
但其實這種設計難點是很多的。
首先就是材料工藝瓶頸,這個年代主流紙帶采用的都是浸蠟紙帶,但這種紙帶蠟層它不均勻,就很容易導致區域性脆化,到時候就容易引髮卡頓的現象。
如果是金屬帶的話成本就太高了,並且衝孔刀具容易磨損,單批次生產後精度即下降。
這還不是最難以解決的問題,最難解決的問題還是機電同步的難題,要知道指令下達是需要時間的。
就比如指令在驅動動液壓伺服閥的時候,閥芯響應可能需要30ms,但掃描頭讀取下一指令僅需10ms,這樣一來時序就會失配,從而造成動作堆積,導致加工超差。
此外穿孔帶編程控製器,其中有很多缺陷。
像是如果要修改的時候,就需要重新製作穿孔帶,而像是條汽車生產線程式的變更,就需工程師至少用3天的時間來打孔驗證,十分麻煩。
其次就是工廠油汙易堵塞孔洞,如果不及時發現,就很容易產生故障,並且冇有辦法在在震動環境下穩定工作。
最後就是數據容量的不足,單條穿孔帶最大長度2米,僅存儲約500條指令,如果太複雜的就需要人為手動更換。
當然這些是李梟眼中的不足,畢竟他是拿後世眼光看的,這在這個年代算得上是國際前沿的科技。
而聽著李梟提出來的一些建議,也是讓章教授越來越激動,主要是李梟的那些建議,太有可實施性了,很可能會實現。